adeyan
級別: 略有小成
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描述:機(jī)構(gòu)圖
圖片: ![]() 系統(tǒng)信息: 1.采用三菱FX3U PLC,編碼器分辨率為1024線,絲桿導(dǎo)程5MM 2.通過觸摸屏設(shè)定數(shù)據(jù),控制絲桿的行走長度 3.編碼器接于減速機(jī)后,和減速比應(yīng)該沒關(guān)系了吧?這時我應(yīng)該如何計(jì)算脈沖,或者是和那個蝸桿有關(guān)系導(dǎo)致我計(jì)算的減速比不正確? 實(shí)際過程中無論怎么調(diào)都有10mm左右的誤差,求控制方案,謝謝~~! |
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王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
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這種情況我遇到過!是因?yàn)橥ㄟ^接近開關(guān)控制了絲桿的停止導(dǎo)致誤差的。雖然你在觸摸屏里設(shè)置了絲桿的行走的長度!但是你手動操作的時候,不是通過伺服控制的! |
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627549563
級別: 略有小成
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當(dāng)然要用伺服定位啊,加個定位模塊和放大器就可以精確定位了!!接近開關(guān)不精度不夠 |
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mfjsx
專業(yè)非標(biāo)自動化設(shè)備工程開發(fā)
級別: 家園常客
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如果精度不高,可以使用變頻器的多段速度控制。 高速度移動,接近定位點(diǎn)時,慢速度行走 |
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rocket1982
級別: 探索解密
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你要求精度為多高呢。太高了的話。這種方式實(shí)現(xiàn)不了。如果不是很高要求那么可以實(shí)現(xiàn)。編碼器裝在絲扛上,編碼器線接在PLC高速計(jì)數(shù)點(diǎn)上,具體實(shí)現(xiàn)要在程序上。有疑問可以找我。 |
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